用恒流源改造燒結(jié)機尾電除塵器
摘 要:本文通過對一臺燒結(jié)機尾電除塵器進行高壓電控改造實施效果的情況介紹,分析了恒流源高壓電控裝置的工作特性及其對電除塵器工作性能的影響,提出了恒流高壓電控裝置的適用條件,呼吁業(yè)內(nèi)人士大膽實踐,共同探索、挖掘和發(fā)揮包括恒流源在內(nèi)的高壓電控裝置的潛在功能,把電除塵技術(shù)推向新的高度。
關(guān)鍵詞:電除塵器 恒流源 高壓電控
1 顯著的功效
我廠為某鋼鐵公司提供的2#燒結(jié)機機尾電除塵器自2001年3月底投運以來,電氣運行參數(shù)很不穩(wěn)定,出口排放濃度明顯超標,據(jù)觀測,排放濃度在500 mg/Nm3左右。經(jīng)過多次摸索與試驗,在機尾對燒結(jié)塊進行噴水能夠收到令人滿意的效果,但業(yè)主發(fā)覺機尾噴水后影響燒結(jié)塊的質(zhì)量和產(chǎn)量,因此要求我廠重新擬定技術(shù)改進方案,保證在不噴水的情況下電除塵器能夠排放達標的技術(shù)改進方案。為此我廠經(jīng)對設(shè)備使用狀況及工藝情況的全面觀察、了解和分析,夠達標排放。為此我廠經(jīng)過對設(shè)備使用狀況及工藝情況的全面觀察、了解和分析,并仔細研究了可控硅高壓電控的控制功能與恒流高壓電控的工作特性,決定采用恒流高壓電控0.4A/72kV替代GGAJ02-0.4A/72kV-WE型高壓電控裝置。2002年7月初,3臺恒流源電控安裝就位并投入運行,該電除塵器的運行狀況當即得到極大改觀。目測煙囪出口幾乎看不到任何東西,仔細辨認方可隱隱約約看到一點煙塵。一個月后,某環(huán)境監(jiān)測站對該電除塵器進行了排放監(jiān)測,粉塵平均排放濃度為93mg/Nm3,合同要求為<100mg/Nm3。一年來,工作狀態(tài)穩(wěn)定。
2 恒流源高壓電控的工作特性及其對電除塵性能的影響
恒流源電控在此能收到如此顯著的效果,就連恒流電控的供貨商也感到意外,按照以往的經(jīng)驗,改用恒流電控之后,電除塵器的排放濃度約可降低三分之一以上,而這次卻降低了至少三倍!這正是我們所期盼的,但卻是由這臺電除塵器所處工藝條件的特殊性和恒流源電控的工作特點所決定的。
2.1 恒流電控改善了電場工作特性
燒結(jié)工藝決定了機尾煙氣的工況特點。煙溫200℃左右,水份低,在此溫度下,粉塵比電阻較高有可能出現(xiàn)反電暈;煙氣中的含塵濃度時高時低,意味著電場負載波動頻繁且變幅較大;陰極采用V15電暈線,放電尖端已經(jīng)結(jié)球而球徑大小不均,導致電場各處放電性能差異大。以上幾種情況都引起電場頻繁閃絡(luò)。可控硅高壓電控對電場內(nèi)出現(xiàn)的閃絡(luò)能夠自動改變導通角,或通過人工調(diào)整閃絡(luò)頻率、改變電壓上升斜率及最大火花能量等措施使電場工作特性得到緩解,卻無法根本改善其運行效果。恒流源高壓電控在保持恒穩(wěn)電流輸入的前提下,能自動根據(jù)各種因素引起的電場阻抗的變化連續(xù)改變輸入電壓的大小而不致引起瞬間電壓的大幅度波動,從而根本解決了電控對工藝狀況及電場幾何性狀的適應(yīng)性問題。
2.2 恒流電控提高了電場輸入功率
眾所周知,輸入到電場的電暈功率對電除塵器的運行效果有著直接的影響。以下是兩種電控條件下的運行數(shù)據(jù):
表一:可控硅電控條件下的運行參數(shù):
選 項一次電壓U1
(V)一次電流I1
(A)二次電壓U2
(kV)二次電流I2
(mA)
一電場140104070
二電場120122065
三電場10092060
注:二次電壓、二次電流表指針擺動頻繁,擺幅大,其平均值變化范圍更大。
表二: 恒流源電控條件下電除塵器的運行參數(shù):
選項一次電壓U1
(V)一次電流I1
(A)二次電壓U2
(kV)二次電流I2
(mA)
一電場1752055150
二電場1852045180
三電場2002542210
注:二次電流表指針基本不動,二次電壓表指針擺動頻繁而擺幅很小,但電壓平均值變化范圍大。
從上表可以看出,兩種電控的電壓平均值變化范圍都很大,這是就整個時間座標而言的,也正反映了工藝參數(shù)變化范圍大,電場阻抗隨之改變;從表中還可看到,可控硅電控下的一次、二次電流低且不穩(wěn)定,可知輸入到電場的平均有效電暈功率也很小。恒流源電控下的二次電流基本保持設(shè)定值不變故能維持塵粒荷電所需的空間電荷,粉塵驅(qū)進速度及除塵效率不隨電場負載急劇變化。再看表三和表四:
表三:電壓源(可控硅電源)的負載跟蹤特性—負反
濃度ZI功率效率
↑↑↓↓↓
↓↓↑↑↑
注:電暈功率P=U2/Z,Z─電場等效阻抗
表四:電流源負載跟蹤特性—正反饋:
濃度ZU功率效率
↑↑↑↑不變
↓↓↓↓align=center>不變
我們知道,可控硅電控通過改變導通角來抑制電場內(nèi)出現(xiàn)的閃絡(luò),以保證電場的正常工作,在閃絡(luò)嚴重的情況下,必然會造成瞬時電壓電流的大幅度降低,這種被動的讓步所犧牲的是電暈功率和除塵效率;恒流源電控則是嚴格按照電場負荷情況來自動調(diào)整工作電壓,電流保持不變,輸入到電場的電功率根據(jù)負荷變化進行正跟蹤,因而反饋除塵效果總能維持良好的狀態(tài)。從控制方式來看,可控硅電源由于采用火花跟蹤進行反饋控制,當電場出現(xiàn)火花,無論這種火花是什么原因引起的,也不管電場需求的電暈功率是否足夠,控制電路都認為是應(yīng)當處理的,從而改變波形加以“熄滅”,結(jié)果使本來就不大的電暈功率降到更低,加劇了工藝條件和內(nèi)部狀況的不利影響;恒流電源是根據(jù)伏安特性即時跟蹤,當電場發(fā)生火花時,即使頻率很高,控制電路只認作電路阻抗發(fā)生了變化,電源供給的電壓隨電場阻抗相應(yīng)變化但并不關(guān)閉導通角,電流基本保持平穩(wěn),注入電場的電暈功率也相對穩(wěn)定[1][2]。
3 恒流源電控的適用性
3.1 對工藝狀況的適應(yīng)性
前面已經(jīng)介紹了恒流電控對工況條件在某些方面的適應(yīng)性。據(jù)分析,恒流電控對工藝狀況有著廣泛的適應(yīng)性。其一是對宏觀工藝參數(shù)如溫度、濃度、煙氣量變化范圍的適應(yīng);其二是對這些參數(shù)在電場內(nèi)的不均勻分布同樣有著較好的適應(yīng)性,理由同上。在實際的電場內(nèi),各種物理參數(shù)的不均勻有時是相當可觀的。當入口含塵濃度很高或較高時,電場內(nèi)沿高度和長度方向的濃度極不均勻,有時可能相差數(shù)倍。電場粉塵濃度差別大時,離子遷移率也有較大差異,導致陰極放電及粉塵荷電效果很不均勻,從而造成電場內(nèi)出現(xiàn)大量閃絡(luò)。溫度和流速的不均勻到達一定程度都有可能引起電場閃絡(luò)。兩種電控對電場內(nèi)出現(xiàn)閃絡(luò)的反應(yīng)前已分別敘述,不再贅言。
3.2 對極板極線積灰及電除塵器幾何缺陷的適應(yīng)性
在更換恒流源電源之前,我們曾進入電除塵器內(nèi)部進行了檢查,發(fā)現(xiàn)陰極線放電尖端結(jié)球、極板積灰比較嚴重,用手去揉搓感到灰塵粘附性很強,不可能靠振打清除,但有的放電尖端沒有結(jié)球。顯然,沒有結(jié)球的部位放電強烈并產(chǎn)生火花。這種局部出現(xiàn)的火花對整個電場來說,其實電流很小,但可控硅電控卻同樣要“滅弧”,滅弧降壓后,工作電流更低。實際上,電場內(nèi)部構(gòu)件積灰相當于電場等效阻抗增加,恒流源電控在電場阻抗增加的情況下,為維持輸入電場的電流,電壓相應(yīng)提高,即使局部區(qū)域出現(xiàn)火花或閃弧而整個電場的電流未達到設(shè)定電流時仍將繼續(xù)提高輸入電壓以與電場阻抗相制衡,這正是粉塵荷電并向陽極趨近所需要的應(yīng)變。當電場內(nèi)包括閃弧在內(nèi)的總電流有超過設(shè)定值的趨勢時,恒流電控立即予以抑制,故無需擔心電流過載。